皮帶機清掃器磨損嚴(yán)重,橫向撕裂皮帶事故
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【要點】 一、事件前工況: 2016年10月6日2:50分,輸煤系統(tǒng)二流程運行,#1緩沖倉備煤,103皮帶正常。 二、事件經(jīng)過 10月6日1:30分,二流程運行,緩沖倉兩個倉煤位均在16米,2#倉進(jìn)料運行,#1倉、#2倉同時出料,九流程運行上煤。 值班員首先在緩沖倉頂二層進(jìn)行檢查,
一、事件前工況:
2016年10月6日2:50分,輸煤系統(tǒng)二流程運行,#1緩沖倉備煤,103皮帶正常。
二、事件經(jīng)過
10月6日1:30分,二流程運行,緩沖倉兩個倉煤位均在16米,2#倉進(jìn)料運行,#1倉、#2倉同時出料,九流程運行上煤。
值班員首先在緩沖倉頂二層進(jìn)行檢查,沒有發(fā)現(xiàn)異常,又分別從102皮帶至205皮帶進(jìn)行巡檢,2:30分左右,巡檢完畢后回到緩沖倉二層,發(fā)現(xiàn)料位計顯示數(shù)值在21---24米波動較大,用量倉繩測量倉位,測量后確定料位約為24.5米,隨后,到三通擋板操作開關(guān)前等待103皮帶沒有煤后進(jìn)行倒擋板操作。
2:48分,值班員根據(jù)落煤聲音判斷103皮帶已經(jīng)沒有煤,倒動三通擋板,倒不動,急忙到103皮帶頭部,發(fā)現(xiàn)正在冒煤,此時,通行空間正在大量掉煤,無法走到皮帶機附近拽動拉線和跑偏開關(guān),于是立即用對講機呼叫調(diào)度,調(diào)度利用程控系統(tǒng)急停103皮帶。
2:50分左右,調(diào)度組織本班人員對緩沖倉冒煤進(jìn)行處理,將冒出來的煤清理到103皮帶上,然后點動103皮帶。
4:30分,當(dāng)?shù)谌吸c動完103皮帶,發(fā)現(xiàn)103皮帶接口處一側(cè)橫向撕裂700mm。經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)103皮帶頭部清掃器損壞。
三、原因分析
經(jīng)事后調(diào)查
1、2:30分左右,當(dāng)緩沖倉高料位報警出現(xiàn)后,調(diào)度沒有及時采取相應(yīng)的運行措施,降低倉位,解除報警;電視監(jiān)控人員因吃飯離開崗位,對設(shè)備失去了監(jiān)視。
2、103皮帶機頭部落料管內(nèi)的p型清掃器局部磨損嚴(yán)重,連接該清掃頭的兩側(cè)支架被磨得十分鋒利,堵煤后煤壓在該清掃器上使清掃器支架貼緊皮帶,當(dāng)遇到皮帶接口時插入皮帶,造成清掃器損壞、撕裂皮帶。
3、事件發(fā)生后,調(diào)度組織運行人員僅對撒煤情況進(jìn)行了檢查,沒有對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真全面檢查,盲目進(jìn)行清煤并啟動皮帶,共計點動103皮帶3次,致使皮帶損壞事故的擴大。
綜上所述,緩沖倉高料位報警出現(xiàn)后沒有及時采取相應(yīng)的運行措施,電視監(jiān)控處于無人監(jiān)視狀態(tài),是造成本次事件的根本原因;皮帶機出現(xiàn)異常后,沒有全面細(xì)致的檢查就啟動皮帶,是造成本次事件擴大的直接原因;103皮帶機頭部落料管內(nèi)的p型清掃器局部磨損嚴(yán)重,是造成本次事件的間接原因。
四、暴露問題
1、燃除部輸煤專業(yè)安全管理、生產(chǎn)管理薄弱,部分調(diào)度及值班人員日常安全培訓(xùn)、生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)不到位,職工安全意識、責(zé)任意識有待于加強。同時,也暴露出設(shè)備維護檢查不到位,設(shè)備可靠性有待于提高。
2、當(dāng)緩沖倉高料位報警出現(xiàn)后,調(diào)度沒有給予足夠的重視,不能及時采取有效措施,暴露出部分調(diào)度人員對設(shè)備監(jiān)控及出現(xiàn)異常情況下,工作責(zé)任心不強,敏感性差,安全意識淡薄,事故處理能力欠缺。
2、調(diào)度室電視監(jiān)控人員擅自離開監(jiān)視崗位,沒有及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備發(fā)生的故障,暴露出部分運行人員責(zé)任意識有待于提高,部門長期以來對監(jiān)控系統(tǒng)的作用沒有嚴(yán)格的制度約束。
3、運行值班人員已經(jīng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的異常情況,沒有及時向調(diào)度匯報,而是自行處理,暴露出部分運行人員工作隨意性大,對設(shè)備出現(xiàn)異常情況下,敏感性差。
五、防范措施
1、強化燃除部輸煤專業(yè)安全管理、生產(chǎn)管理,加強本專業(yè)職工日常安全培訓(xùn)、生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)力度,提高他們的安全意識、責(zé)任意識和專業(yè)技術(shù)水平。同時,加強設(shè)備維護檢查工作,提高設(shè)備可靠性,避免類似事件的發(fā)生。
2、調(diào)度和值班人員應(yīng)加強對設(shè)備運行工況的監(jiān)視,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),堅守崗位,出現(xiàn)異常情況及時妥善地進(jìn)行處理,避免事件擴大。
3、運行人員要掌握各種運行參數(shù),要分別測量緩沖倉、裝車倉、煤接收站煤斗、3/2頭部煤斗、6/1頭部煤斗在空倉情況下上滿和滿倉情況下拉空所用的時間,掌握單位時間內(nèi)煤位升降的高度,在生產(chǎn)中做到心中有數(shù)。同時,值班員在操作設(shè)備時必須聯(lián)系調(diào)度,調(diào)度許可后方可進(jìn)行操作。
5、高料位報警出現(xiàn)后應(yīng)立即采取相應(yīng)的運行方式和措施,保證入料量和出料量平衡,及時解除報警;拉繩、跑偏、打滑、堵塞、拉緊等保護出現(xiàn)后應(yīng)及時分析查找原因,并進(jìn)行解決。
6、加強對皮帶機清掃器局部磨損等情況的檢查,合理安排維護檢修工作,落實檢修、運行的檢查內(nèi)容、維護責(zé)任,確保設(shè)備安全可靠。
7、分別在緩沖倉、裝車倉、煤接收站煤斗、3/2頭部煤斗、6/1頭部煤斗頂部加裝高料位報警。(責(zé)任單位:電氣專業(yè),完成時間:2006年10月30日)
8、完善輸煤設(shè)備系統(tǒng)的程序,實現(xiàn)事故追憶保存功能,便于事件查詢。
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